EVALUASI ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP UNTUK OPTIMASI PRODUKSI PADA SUMUR X
DOI:
https://doi.org/10.53026/prosidingsntem.v4i1.99Keywords:
Electric Submersible Pump, Artificial Lift, Inflow Performance Relationship, OptimasiAbstract
Proses pengangkatan minyak dan gas sangat dipengaruhi oleh penurunan tekanan reservoir, yang pada akhirnya mengurangi laju produksi. Untuk mempertahankan produksi yang optimal, metode pengangkatan buatan seperti Electric Submersible Pump (ESP) sangat penting. Makalah ini membahas perencanaan dan desain sistem ESP untuk Sumur X, sebuah sumur tua dengan riwayat modifikasi komplesi. Sumur X, yang telah beroperasi sejak 2014, memiliki enam zona produksi dan telah beralih antara produksi gas dan minyak. Dengan karakteristik reservoir yang menunjukkan batu pasir bertekanan rendah dan cadangan besar, desain pompa yang efektif sangat krusial. Studi ini menggunakan analisis Inflow Performance Relationship (IPR), khususnya persamaan Vogel, untuk mengevaluasi kemampuan produksi dan menentukan laju aliran optimal. Temuan utama menunjukkan bahwa laju aliran fluida maksimum yang dapat dicapai adalah 527,368 barrel liquid per day (BFPD), dengan laju produksi optimal sebesar 421,894 BFPD, menghasilkan estimasi produksi minyak sebesar 198,290 barrel oil per day (BOPD). Analisis ini menekankan pentingnya pengumpulan data yang akurat dan optimalisasi desain pompa untuk meningkatkan efisiensi produksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan sumur dapat secara signifikan meningkatkan hasil produksi, serta memperlihatkan efektivitas sistem ESP dalam mengelola tantangan yang terkait dengan sumur tua. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman teknologi pengangkatan buatan dalam meningkatkan pemulihan hidrokarbon.